□周浩宇

 

2013年10月,中冶長天總包的安徽池州銅潤120萬噸/年氧化球團生產(chǎn)線順利投產(chǎn),在這條線中的回轉(zhuǎn)窯裝備上,公司在研課題“節(jié)能長壽化大型氧化球團回轉(zhuǎn)窯裝備技術(shù)”的兩項成果——“長壽型回轉(zhuǎn)窯爐襯技術(shù)”和“回轉(zhuǎn)窯溫度軟測量技術(shù)”得以首次應(yīng)用,并取得了良好效果。

回轉(zhuǎn)窯作為氧化球團工藝生產(chǎn)線中的核心設(shè)備,其能耗指標、作業(yè)率、工作壽命均與整條球團生產(chǎn)線息息相關(guān)。隨著國家經(jīng)濟與市場需求的不斷發(fā)展,越來越多的大型氧化球團生產(chǎn)線涌現(xiàn)出來,其中以中冶長天2007年承建的鄂州500萬噸/年氧化球團線為典型。在此大環(huán)境驅(qū)使下,中冶長天國家燒結(jié)球團裝備系統(tǒng)技術(shù)研究中心專門針對大型氧化球團回轉(zhuǎn)窯進行了多項技術(shù)研究,從長壽化、節(jié)能化、順行化方面著手,開發(fā)出了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的一系列研發(fā)成果,申請撰寫了數(shù)十項專利論文,通過了兩件成果鑒定并獲得數(shù)個重大獎項。

厚積薄發(fā),有的放矢

自從回轉(zhuǎn)窯在氧化球團市場投入使用以來,如何使其在燒嘴結(jié)構(gòu)、窯襯結(jié)構(gòu)、測溫裝置等多個環(huán)節(jié)上優(yōu)化創(chuàng)新,從而降低其能耗指標,提升其作業(yè)率與工作壽命,一直是行業(yè)技術(shù)人員關(guān)心和重視的焦點。氧化球團工程技術(shù)一直是中冶長天的核心技術(shù)之一,也一直是其重點發(fā)力的研究方向之一。幾十年來,公司堅持球團技術(shù)和設(shè)備的研究開發(fā),鏈篦機-回轉(zhuǎn)窯-環(huán)冷機工程技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位,工程應(yīng)用的礦種涵括磁鐵礦、釩鈦磁鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦等多個礦種。中冶長天不僅率先在國內(nèi)承接并完成了120萬噸/年級鏈蓖機-回轉(zhuǎn)窯球團工程的設(shè)計和建設(shè),而且隨著公司設(shè)計的我國最大、亞洲第一的武鋼鄂州500萬噸/年級鏈蓖機-回轉(zhuǎn)窯球團工程的順利投產(chǎn),揭開了我國氧化球團礦生產(chǎn)大型化和產(chǎn)業(yè)化的序幕。

擁有此良好的技術(shù)背景和研究基礎(chǔ),在響應(yīng)國家“綠色工業(yè)節(jié)能減排”號召的同時,掛靠中冶長天的國家燒結(jié)球團裝備系統(tǒng)技術(shù)研究中心將目光投向了“節(jié)能長壽化大型氧化球團回轉(zhuǎn)窯裝備技術(shù)”的研究與開發(fā)。期望通過努力,找到合適的裝備優(yōu)化方案,以實現(xiàn)氧化球團回轉(zhuǎn)窯在節(jié)能化、長壽化方面的全新蛻變。經(jīng)過國家燒結(jié)球團裝備系統(tǒng)技術(shù)研究中心與公司各專業(yè)設(shè)計分院多次交流探討后,認為目前回轉(zhuǎn)窯最具優(yōu)化潛力的裝備為燃燒裝置、耐火內(nèi)襯裝置與測溫裝置三項,故課題研究重點最終定為中央燒嘴結(jié)構(gòu)研究、窯襯結(jié)構(gòu)及材料研究與窯內(nèi)溫度軟測量技術(shù)研究等三個子項。

攻堅克難,苦心孤詣

確定課題研究子項后,經(jīng)過長達兩個月的前期資料收集與專利查閱,2012年1月,由燒結(jié)球團研究中心牽頭,中冶長天各技術(shù)部門協(xié)同參與的“節(jié)能長壽化大型氧化球團回轉(zhuǎn)窯裝備技術(shù)”研發(fā)項目組成立,正式拉開了攻堅克難的帷幕。

在接下來的課題研究過程中,項目組科研人員付出了不懈努力,咬緊牙關(guān)克服了一道又一道艱難險阻,沖破了一個又一個技術(shù)瓶頸。為了找出最適合回轉(zhuǎn)窯內(nèi)高溫、富氧、多磨損工作環(huán)境的現(xiàn)澆帶耐火材料及其成型工藝,研究人員周浩宇和向錫炎利用中心熱工實驗室制樣檢測設(shè)備,對冶金行業(yè)目前所用市面上的大部分耐火材料進行了取樣制樣,針對各類不同成型工藝的不同耐材進行了標準高溫性能檢測,并引入價格指標,通過正交法權(quán)重評分的方式找尋滿足條件的高性價比耐材產(chǎn)品,最后通過元素成分分析,摸清各元素組分與產(chǎn)品性能的關(guān)系,從而開發(fā)出中冶長天自主研發(fā)的耐材制品。整個子項研究過程歷時近半年,做了近三百組試驗,其中的艱辛如人飲水,冷暖自知。為了找尋合適的回轉(zhuǎn)窯軟測量方法,研究人員邱立運走訪了國內(nèi)十幾家球團廠,與數(shù)十個測溫裝置廠家溝通交流,思考課題直至夜不能寐,最終確定下了“熱棒插入式掃描測量法”與“熱電偶埋入式無線傳輸測量法”兩項技術(shù)方案。在接下來的半年里,他與研發(fā)組另一研究人員曾小信在內(nèi)部溫度高達1300℃的小試裝置旁輪流值班做試驗,24小時寒暑不斷,冒著被高溫?zé)煔庾苽捅煌庖缑簹庋瑐奈kU,記錄下了一組又一組寶貴數(shù)據(jù),最終摸清了埋入深度、開孔大小、環(huán)境參數(shù)等與測量溫度之間的關(guān)系,并找出了修正系數(shù),為成果產(chǎn)品化打下了堅實基礎(chǔ)。

經(jīng)過為期近兩年的科研攻關(guān),燒結(jié)球團研究中心陸續(xù)攻克了技術(shù)難關(guān),找到了各子項技術(shù)的優(yōu)化方案,并開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的若干技術(shù)創(chuàng)新點,終于向公司、向行業(yè)提交了一份合格的答卷。

先難后獲,天道酬勤

在中冶長天各相關(guān)專業(yè)的大力協(xié)助下,“節(jié)能長壽化大型氧化球團回轉(zhuǎn)窯裝備技術(shù)”各子項創(chuàng)新點得到了進一步完善改良,并被應(yīng)用在池州銅潤120萬噸/年氧化球團生產(chǎn)工藝線上。成果應(yīng)用至今,業(yè)主反映良好:回轉(zhuǎn)窯窯內(nèi)溫度測量裝置誤差在5%以下且運行穩(wěn)定;窯內(nèi)3米試驗段耐火內(nèi)襯結(jié)合緊密、隔熱性能良好、窯外皮溫度較其他部位可降低約30℃;中央燒嘴火焰燃燒穩(wěn)定,供熱性能良好。2013年12月,中冶長天憑借由此形成的“氧化球團回轉(zhuǎn)窯長壽關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”和“回轉(zhuǎn)窯溫度軟測量技術(shù)及裝備研發(fā)”兩項成果參加中冶集團組織的科技成果鑒定會,被專家認定為“國內(nèi)領(lǐng)先水平”。

天行健,君子以自強不息,地勢坤,君子以厚德載物??蒲兄窙]有捷徑,只有秉承踏實苦干、勤奮鉆研的學(xué)術(shù)精神,發(fā)揚任勞任怨、舍身忘己的工作態(tài)度,才有可能在研發(fā)賽場上拔得頭籌。2014年10月,掛靠于中冶長天的國家燒結(jié)球團裝備系統(tǒng)技術(shù)研究中心在國家科技部驗收中取得喜人佳績,標志著國內(nèi)燒結(jié)球團領(lǐng)域唯一一個國家級研究中心正式掛牌,同時也標志著中冶長天的科研事業(yè)從此更上一個臺階。作為公司的一員,衷心祝愿中冶長天這棵蔭蔭綠樹能在科研創(chuàng)新雨露的滋潤下越長越高,為中冶集團宏偉事業(yè)的進步做出應(yīng)有的貢獻?! 。ㄗ髡邌挝唬褐幸遍L天)?、?