當(dāng)前位置: |
為國內(nèi)普遍推廣綠色環(huán)保煉鐵技術(shù)創(chuàng)造條件
    發(fā)布日期:2008-10-20
中冶寶鋼技術(shù)開創(chuàng)COREX爐檢修技術(shù)
為國內(nèi)普遍推廣綠色環(huán)保煉鐵技術(shù)創(chuàng)造條件
□ 晁國榮
具有環(huán)保、節(jié)能和資源循環(huán)利用等多重優(yōu)勢的COREX煉鐵工藝,被世界公認(rèn)為發(fā)展“綠色鋼鐵”的主要方向。然而為什么這種嶄新的生產(chǎn)工藝只有少數(shù)國家和鋼廠進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)階段?這是因?yàn)镃OREX生產(chǎn)工藝包括設(shè)備檢修工藝,亟待進(jìn)一步完善和提高。寶鋼股份中厚板分公司的C3000型COREX爐,被稱為“世界最大的綠色環(huán)保煉鐵爐”。為了不斷完善提高其生產(chǎn)工藝、操作技能和設(shè)備檢修水平,中冶寶鋼技術(shù)第四檢修分公司員工和寶鋼股份中厚板分公司員工一起,作出了艱苦卓越的嘗試。
去年7月起,中冶寶鋼技術(shù)四檢公司針對寶鋼COREX爐設(shè)備檢修難題,成立了氣化爐氧氣風(fēng)口更換、豎爐清空、冷卻壁系統(tǒng)更換、熱旋風(fēng)除塵清灰等科技攻關(guān)小組,制訂出一整套COREX爐的設(shè)備檢修方案,并在設(shè)備檢修中逐步付之實(shí)施。
COREX爐使用冷態(tài)純氧助燃,純氧通過氧氣風(fēng)口進(jìn)入爐內(nèi),因此共設(shè)計(jì)了28個(gè)氧氣風(fēng)口,沿氣化爐爐體圓周均勻分布。風(fēng)口由銅鑄造成,在生產(chǎn)時(shí)靠冷卻循環(huán)水保證在超高溫環(huán)境下正常工作。由于煉鐵過程中經(jīng)常發(fā)生高溫鐵水滴落到鑄銅風(fēng)口上,導(dǎo)致風(fēng)口燒嘴和風(fēng)套被燒穿,因此要及時(shí)對氧氣風(fēng)口進(jìn)行檢查更換。
2007年11月16日,中冶寶鋼技術(shù)第一次對COREX爐氧氣風(fēng)口進(jìn)行休風(fēng)更換檢修,一共更換11個(gè)風(fēng)口,更換后進(jìn)行檢測時(shí),發(fā)現(xiàn)有5個(gè)風(fēng)口泄漏。造成泄漏的原因主要有兩個(gè):一是COREX爐用冷態(tài)純氧助燃,爐壓比高爐高一倍,風(fēng)口更按安裝時(shí)稍有間隙就會(huì)泄漏;二是風(fēng)口更換安裝是在奧鋼聯(lián)專家指導(dǎo)下采用與南非一樣的悠錘撞擊法,但因?qū)氫擄L(fēng)口結(jié)構(gòu)比南非大一倍,此法不宜掌握。風(fēng)口泄漏易引起爆炸,重新拆裝風(fēng)口,還要進(jìn)行打壓、檢漏、卸壓過程,至少需要5至6個(gè)小時(shí),勢必延長休風(fēng)停產(chǎn)時(shí)間。
在COREX爐第二次氧化風(fēng)口更換檢修中,風(fēng)口泄漏率達(dá)50%。如何破解氧氣風(fēng)口更換難題?奧鋼聯(lián)指導(dǎo)專家也毫無辦法。
全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者、承擔(dān)檢修重任的中冶寶鋼技術(shù)四檢檢修專家張建軍,從事寶鋼四座特大型高爐設(shè)備檢修已有20多年,有多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造。他結(jié)合現(xiàn)場安裝實(shí)際,朝思暮想,經(jīng)過一個(gè)多月的攻關(guān)研究,終于研制出裝有液壓頂和劑量表的專用設(shè)備——風(fēng)口更換防泄漏頂壓裝置,用于2008年1月28日浦鋼COREX爐定修第三次風(fēng)口更換,經(jīng)檢測更換的5個(gè)風(fēng)口一個(gè)不漏,一次更換檢修成功送風(fēng)恢復(fù)生產(chǎn);在2月28日的第四次風(fēng)口更換中再次獲得成功。四檢公司總工程師為該裝置設(shè)計(jì)出樣圖,請?jiān)O(shè)備制造廠制造了2套頂壓裝置,專門用于風(fēng)口更換安裝,此難題一勞永逸地得到了解決。該裝置正在報(bào)批國家專利。奧鋼聯(lián)專家對這種裝置愛不釋手,直夸:“OK!”
COREX還原豎爐在生產(chǎn)過程中料倉易形成結(jié)塊,結(jié)塊沿分料倉隔墻向上蔓延會(huì)形成連環(huán)結(jié)料,嚴(yán)重時(shí)會(huì)堵塞圍管通風(fēng)孔,使?fàn)t況惡化需要半年進(jìn)行一次豎爐清空。豎爐清空是COREX爐設(shè)備檢修中檢修工藝環(huán)節(jié)最為復(fù)雜、施工安全風(fēng)險(xiǎn)最大、檢修作業(yè)最為艱苦的一項(xiàng)工程。哪個(gè)環(huán)節(jié)考慮不周,都有可能發(fā)生重大安全事故,因此豎爐清空作業(yè)區(qū)被稱為“雷爆區(qū)”。
豎爐清空分機(jī)械清空和人工清空兩個(gè)階段。豎爐休風(fēng)停產(chǎn)以后,在攝氏700度左右的高溫狀態(tài)下即用遙控工程機(jī)械拆包機(jī)和扒渣機(jī)進(jìn)行爐內(nèi)機(jī)械打鑿和扒渣清理。機(jī)械清空作業(yè)48小時(shí)以后,爐溫冷卻到攝取氏80度以下,作業(yè)人員穿著防高溫輻射的鋁鉑防護(hù)服輪番進(jìn)入爐內(nèi)進(jìn)行人工清渣。豎爐清空工作難度很大,一是爐內(nèi)的高溫、粉塵和有毒氣體,對安全防護(hù)工作要求高;二是豎爐上下人孔不能同時(shí)打開,稍有疏忽爐內(nèi)空氣對流易造成煤氣爆炸;三是機(jī)械清空不可能將爐內(nèi)所有懸料清除掉,若高溫懸料坍落易造成事故。中冶寶鋼技術(shù)承擔(dān)的豎爐清空主要任務(wù)有:圍管通風(fēng)孔的清理;還原豎爐的清理;豎爐內(nèi)80個(gè)圍管通風(fēng)孔的清理;4條粉塵返吹線疏通;發(fā)生煤氣管道疏通。
2008年3月26日,進(jìn)行第一次豎爐清空施工。四檢公司制訂了詳盡的豎爐清空方案,三易其稿,并根據(jù)實(shí)際情況制作了清空作業(yè)的工器具。由于方案考慮周全,準(zhǔn)備充分,第一次豎爐清空總體進(jìn)展還算順利,歷時(shí)180個(gè)小時(shí)。
2008年7月7日,進(jìn)行第二次豎爐清空。在第一次清空完成后,四檢公司在清空作業(yè)程序、工器具使用狀況和防護(hù)用品的安全性等方面進(jìn)行了全面的總結(jié)、改進(jìn)和完善。他們對清空作業(yè)程序作了全面優(yōu)化,如對8個(gè)螺旋孔海綿鐵和積料清理時(shí),由按順序清料改為間隙清料,優(yōu)化了作業(yè)程序,大大縮短了清料作業(yè)時(shí)間。對工器具在第一次清空作業(yè)中的缺陷,進(jìn)行一一改造:對長方形的積料斗銜接接口加以改進(jìn),防止紅態(tài)海綿鐵漏料燒損底下電纜設(shè)備;將下料斗從原設(shè)計(jì)布置在平臺上改為平臺上方,使鏟車鏟積料時(shí)不再撒落在平臺上,影響車輛和人員通過;將用于清料的打擊桿從原設(shè)計(jì)的1.2米修改為2.5米到4米的不同長度,以適用于爐圍周和爐子中間的積料清除。對防護(hù)用品的選購更加安全可靠,如選購可以隔熱的背帶式空氣呼吸器、可以充電的手提式強(qiáng)光燈、完全隔熱的連體式鋁鉑防護(hù)服。第二次豎爐清空比計(jì)劃工期提前10個(gè)小時(shí)。
之后,四檢對前兩次清空作業(yè)進(jìn)行了總結(jié),又編制了新的清空作業(yè)方案。他們還著手開發(fā)采用遙控工程機(jī)械進(jìn)行豎爐清空作業(yè)的研究,從根本上杜絕重大事故的發(fā)生。
實(shí)踐出真知。具有創(chuàng)新精神和聰明才智的中冶寶鋼技術(shù)四檢員工一定能夠開創(chuàng)COREX爐一整套成熟的設(shè)備檢修工藝,為這項(xiàng)綠色環(huán)保的煉鐵技術(shù)在國內(nèi)普遍推廣應(yīng)用作出貢獻(xiàn)?!。?FONT face=楷體_GB2312>作者單位:中冶寶鋼技術(shù))
②